在煤矿生产实践中,矿用自动风门气动控制装置的应用为提升通风效率、保障安全生产带来了显著的成效。众多煤矿企业通过引入该装置,在通风管理方面实现了从传统模式到智能化模式的转变。
某大型煤矿在主要风巷安装了矿用自动风门气动控制装置后,通风系统的稳定性得到了极大提升。以往,由于手动风门需要人工操作,经常出现风门未及时关闭的情况,导致风流短路,影响井下各作业面的风量分配。据统计,安装装置前,该煤矿每月因风门问题引发的通风异常情况平均达 12 次。而装置投入使用后,凭借其自动感应和双向闭锁功能,自动无压风门气动控制装置杜绝了人为忘关风门的现象,通风异


常情况降至每月 1 次以下,降幅高达 90% 以上。同时,装置的快速响应特性也大大提高了通行效率,风门的平均开启时间控制在 1.5 秒以内,关闭延时可根据实际需求在 3-10 秒之间调节,满足了矿车和人员的连续通行需求,减少了因等待风门开启而造成的时间浪费。 在高瓦斯矿井的应用实践中,矿用自动风门气动控制装置的本质安全特性展现出重要价值。某瓦斯突出矿井在采区巷道安装该装置后,不仅解决了通风安全问题,还为瓦斯防治工作提供了有力支持。由于装置采用纯气动驱动,自动无压风门气动控制装置避免了电火花的产生,消除了瓦斯爆炸的潜在风险。同时,装置与矿井安全监控系统的联动,实现了对风门状态的实时监测和数据上传。当瓦斯浓度出现异常时,监控系统可根据风门状态及时调整通风策略,确保瓦斯浓度始终控制在安全范围内。该矿的实践数据显示,装置投入使用后,采区瓦斯超限次数同比下降了 65%,为安全生产奠定了坚实基础。
在适应不同巷道环境的实践中,装置的灵活性和兼容性得到了充分验证。某煤矿在掘进巷道和回采巷道分别安装了不同规格的矿用自动风门气动控制装置。在掘进巷道,由于空间狭窄且粉尘较大,装置采用了紧凑的模块化设计和微波感应方式,确保了在有限空间内的稳定运行;在回采巷道,根据风压较大的特点,对气缸推力进行了针对性调整,并加强了抗风压设计,使风门在高风压环境下仍能正常启闭。这种因地制宜的应用方式,使装置在不同巷道环境中都能发挥优良效果,为煤矿的全区域通风管理提供了统一的解决方案。